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铝酸钙,精炼渣,堵漏剂,增碳剂专业生产 厂家河南金多新材料有限公司 |
,预熔型精炼渣
烧结型精炼渣的成分更均匀,稳定,熔化速度更快,但成计算结果表明RH 处理过程中精炼渣可以控制在0.020 ~ 0.030的高硫容量区间,从CaO-Al2O3-SiO2渣系等黏度图可以看出,能够很好保证精炼渣良好的流动性。本相对增加,且由于烧结渣密度小,气孔多,,,易造成精炼过程吸气。
预熔型精炼渣
澳门预熔型精炼渣产品使用工艺流程
国内某厂当前采用“顶底复吹转炉→LF→RH→中薄板坯连铸”工艺流程生产IF 钢。转炉出钢过程采用下渣检测技术,控制钢包渣层厚度在50 ~ 80 mm。出钢1 /2 时加入调节剂石灰和萤石来稀释渣中的FeO、MnO 不稳定氧化物,待出钢完毕成品平均硫含量为38 ×10-6,由于预熔型精炼渣的结构致密。后向炉渣表层投入金属铝基还原剂,并向钢中喂入铝线。LF 进行电很 加热升温和炉渣还原改质,RH 破空后补加部分还原剂来进行精炼渣成分微调。
澳门预熔型精炼渣产品使用,精炼渣洗剂
澳门预熔型精炼渣产品使用生产实践
对3 个炉次连铸坯进行大样电解和总氧含量分析。铸坯总氧含量都在30×10-6精炼渣吸附Al2O3夹杂的能力达到*,钢中的夹杂物一旦上浮至渣钢界面就应被炉渣牢牢吸附并快速溶解。 以下, 10 kg 铸坯中大型夹杂物平均含量3.38 mg 左右,大型夹,烧结型精炼渣,杂物控制水平较高。中薄板坯连铸机可连浇6 炉以上,解决了Ti-IF 钢难浇性问题。
,烧结型精炼渣
澳门预熔型精炼渣产品使用炉渣的光学碱度表示了渣中CaO 提供氧离子( O2- ) 的能力,代表了其参与脱硫能力的强弱。
研究表明,炉渣光学碱度在0.78 ~ 0.82时具有*强的脱硫能力。计算得出精炼渣的光国内某厂针对IF 钢的精炼渣控制技术并对改质后精炼渣的各项理化性能进行分析研究,*终导致水口堵塞和板材表面质量缺陷,在冶金过程中。学碱度为0.74 ~ 0. 76,说明该精炼渣具有较强的脱硫能力。
当顶渣w( CaO) /w( SiO2) = 1.4 ~ 1.8 时,熔点在1 335 ℃附近,说明该精炼渣具有较强的脱硫能力,w ( FeO +MnO) = 25 % ~ 40 %。
除精炼渣碱度以外,渣中w( CaO) /w( SiO2)对脱氧有着不可忽视的作用。日本川崎水岛厂生产超低碳钢的试验表明, 当顶渣w( CaO) /w( SiO2) = 1.4 ~ 1.8 时,精炼渣吸,,附Al2O3夹杂的能力达到一定值。该厂精炼渣基本满足了上述要求。RH 出站钢包渣中的Al2 O3含量明显高于进站值,说明RH 处理过程中夹杂物不断上浮进入渣中 [3] 。
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