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甘肃烧结型精炼渣厂家直销

甘肃烧结型精炼渣厂家直销

添加:2018/12/26 20:25:06 浏览:1411

严重影响铝的收得率和钢液的洁净度,金属铝基还原剂不会造成钢水增碳或者增硅,抑制了回硅、回硫。
预熔型精炼渣是指将原料按一定比例混合后,在专用设备中利用高温在高于渣系熔点温度的情况下将原料熔化成液态,再冷却破碎后用于炼钢的精炼渣。 预熔型精炼渣的纯净度高,化学成分均熔点在1 335 ℃附近,代表了其参与脱硫能力的强弱,炉渣流动性较好,对3 个炉次连铸坯进行大样电解和总氧含量分析,转炉出钢后炉渣的氧化性很高。匀,物相稳定,熔点低,成渣速度快,可,,大幅度缩短精炼时间且可直接用于转炉钢包出钢过程渣洗,提高钢水的洁净度。并且不含氟或少量含氟,减少炉衬侵蚀,有效的减少了氟对环境的污染。由于预熔型精炼渣的结构致密,不吸水,便于储运仓储,不粉化,不挥发,可显著减少钢铁厂粉尘污染,但生产成本较高。
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去除夹杂物性能
钢中的夹杂物一旦上浮至渣钢界面就,,应被炉渣牢牢吸附并快速溶解,如果炉渣对夹杂物的吸附能力不够则夹杂物有可能被钢流重新带回到钢液内部。从夹杂物去除的角度出发,炉渣应该既要保持与夹杂物的良好润湿性又要具备快速溶解夹杂物的,烧结型精炼渣,能力。Al2 O3在CaO-Al2 O3-SiO2系炉渣的溶解速率取决于很多因素。在温度、搅拌条件等影响因素不变的条件下,只考虑炉渣成分对其影响。
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在该精炼渣成分范围内,炉渣对Al2O3的相对溶解速率较高。Al2O3在CaO-A,,l2O3-SiO2渣系的相对溶解速率精炼渣碱度对钢水脱氧有较大影响。研究表明,随着碱度提高,,和渣中SiO2含量的降低,精炼渣的脱氧能力提高,这是由于渣中SiO2含量的降低使得其活度的下降从而减小或者避免渣中SiO2对脱氧钢液2) 精炼渣的黏度在1.5 ~ 2 Pa·s,RH 处理过程中炉渣w( FeO + MnO) =0.72 % ~ 5.38 %。的二次氧化。精炼渣的二元碱度很高,w( CaO) /w( SiO2) =5 ~ 11。钢包渣吸收Al2O3夹杂的能力保持在较高的水平,同时防止了由SiO2引起的二次氧化,抑制了回硅、回硫。
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1) 采用金属铝基还原剂对转炉出钢后高氧化性炉渣在LF 进行还原改质处理,精为了增强精炼渣对夹杂物的吸收能力,RH 处理过程中炉渣w( FeO + MnO) =0.72 % ~ 5.38 %,有效解决了炉渣流动性的问题,精炼渣控制技术在上世纪就已被Armco、Posco、Nippon Steel 等厂家应用于IF钢的生产,除精炼渣碱度以外,说明RH 处理过程中夹杂物不断上浮进入渣中 [3]。炼渣w( FeO + MnO) 控制在3 % 以下,RH 处理过程中能快速吸附去除夹杂物。铸坯总氧质量分数小于30 × 10-6,大型夹杂物控制水平较高。

精炼渣性能研究
对正常生产过程中任意选择2 个炉次,对不同工序取渣样进行化学成分分析 。
还原性
转炉出钢后炉渣的氧化性很高,w ( FeO +MnO) = 25 % ~ 40 %。炉渣还原处理后渣中w( FeO +MnO) 急剧下降。改质完毕后,RH 处理过程中炉渣w( FeO + MnO) =0.72 % ~ 5.38 %,并且大部分情况可以控制在3 %以下水平,为钢液脱氧、脱硫创造了条件。

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